Podczyszczanie ścieków przemysłowych ET - EKO

advertisement
Podczyszczanie ścieków
przemysłowych przed zrzutem do
kanalizacji komunalnej
Opracował mgr inż. St.Zawadzki
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA
z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców Ścieków Przemysłowych
oraz warunków wprowadzania Ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
§ 2. Dostawca Ścieków Przemysłowych wprowadzając je do urządzeń
kanalizacyjnych, zapewnia:
1) ograniczenie lub eliminację substancji szczególnie szkodliwych dla Środowiska
wodnego, określonych w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu Ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie
szkodliwych dla Środowiska wodnego;
2) równomierne ich odprowadzanie, odpowiednio do przepustowości kanałów i
dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni Ścieków;
3) ograniczenie tych zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę
oczyszczalni Ścieków.
§ 4. Instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających Ścieki Przemysłowe
powinno odbywać się zgodnie z najlepszymi dostępnymi
technikami, uwzględniającymi w szczególności ograniczenie oddziaływania
Ścieków na Środowisko.
Problem zrzutu ścieków przemysłowych na przykładowej oczyszczalni ścieków o
wydajności Q dobowe = 1000m3/d
• Stan na dzień uzgadniania inwestycji : oczyszczalnia obciążona w 70%
• Administrator oczyszczalni uzgadnia odbiór 120m3/d ścieków poprodukcyjnych.
Zakład uruchamia produkcję
• Analiza przy Q=120m3/d, BZT5=2000mg O2/l, ChZT=4000mg O2/l
1200
Q d [% Qproj]
1000
Ł BZT5 [kg O2/d}
800
Ł ChZT [kg O2/d}
600
400
200
0
PRZED
po
proj
Z uwagi na konflikt interesów konieczna stała się podczyszczalnia, Zakład produkcji
spożywczej, problem : obniżyć BZT5, ChZT i ekstrakt eterowy (tłuszcze).
Rozwiązanie - flotator ze wspomaganiem koagulantem i flokulantem wg schematu:
Zestawienie parametrów ścieków w czasie procesu oczyszczania:
Efekt został osiągnięty, a jak to wyglądało w praktyce, to proszę
popatrzeć na fotografie.
Podczyszczalnia rozpoczyna pracę ustawiona na trawie
Zima wymusiła budowę budynku podczyszczalni.
Kożuch na flotatorze po zastosowaniu KE
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
Przy przetwarzaniu owoców i warzyw następuje duży odrzut części organicznych
surowca w postaci osadu. Osad ten wprowadzany jest do ścieków i dopływa do
oczyszczalni, tradycyjnie jest separowany w osadnikach wstępnych.
Alternatywnym rozwiazaniem jest jego separacja na filtrach taśmowych.
W procesie filtracji na „taśmie” usunięto 1 m3 osadu z 22m3
dopływających ścieków.
Filtr taśmowy osiąga redukcję zanieczyszczeń:
- zawiesiny w wysokości ok. 60%,
- BZT5 w wysokości ok. 30%,
w stosunku do początkowych wartości stężeń na wlocie do filtra.
Filtry radzą sobie dobrze z bardzo dużymi ilościami zawiesiny –
odpadów stałych bez żadnych problemów przy bardzo małych
nakładach energii rzędu 6-8gr/m3 ścieków.
Zakład Produkcji Kleju na bazie polioctanu winylu
Problemem było dobranie odpowiedniej technologii.
Ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej w ilości
ok. 10m3/d nie stanowiły problemu dla
oczyszczalni, ale formalnie stanowiły znaczne
przekroczenie dopuszczalnych norm zrzutu.
ChZT ścieków wynosiło 5000 – 6000 mg O2/l.
Oczyszczalnia stosowała odpowiednio zwielokrotnione
opłaty za ścieki , czyli x 5-6 stawki podstawowej.
Prowadzone testy wykazały odporność roztworu na
prostą koagulację, zastosowanie obniżenia odczynu pH
PIX-em do ok. 2,5 i następnie podniesienie go do ok. 9
dało oczekiwany efekt.
Sedymentacja była wspomagana flokulantem.
Realizacja procesu wymagała zastosowania pomiaru
odczynu do sterowania dawkami koagulantów w
dwóch punktach. Schemat instalacji poniżej
Schemat w przekroju pionowym
Próbka wytrąconego polioctanu
winylu z zagęszczacza
Uzyskane efekty:
Po procesie koagulacji nastąpią redukcja ChZT do poziomu 1550-1600 mg O2/l.
Dalsza redukcja okazała się niemożliwa ta metodą. Było to zgodne z założeniami
umowy, ale Zleceniodawca oczekiwał obniżenia ChZT poniżej 1000mg O2/l ze
względów formalnych.
Prowadzone próby z wykorzystaniem reakcji Fentona pozwoliły na uzyskanie
redukcji ChZT do 400 – 500 mg O2/l, ale w następnym procesie.
Instalacja jest na etapie projektowania.
Drukarnia – ścieki po farbach drukarskich
Ścieki po płukaniu urządzeń drukarskich mające ChZT na poziomie 4000 –
6000mg O2/l mają dobrze opanowana technologię oczyszczania. Firmy
dostarczające farby dostarczają również „flokulanty” do oczyszczania ścieków.
Próby jeszcze na
stanowisku
montażowym. Zwraca
uwage olbrzymia ilość
gęstego osadu bardzo
dobrze się
wytracającego po
koagulacji.
Schemat instalacji do oczyszczania ścieków drukarskich
Instalacja kompletna przed wywozem do Zleceniodawcy
Reaktor z mieszadłem
Filtr Taśmowy
Dawkowniki
Dziękujemy za uwagę
Eko-Technika sc
Brzezinka 8. 32-064 Rudawa
www.eko-technika.com.pl
[email protected]
tel. +48 12 2834161
tel.kom. +48 604 543 103
Download